讓理論“落地” 讓技術“見效”
本鋼技術中心用科技解鎖成本難題
煉鐵系統(tǒng)的燒結機運行消耗怎么降到合理范圍?煉鋼生產(chǎn)中磷、硫含量如何實現(xiàn)經(jīng)濟控制?大型干熄焦裝置怎樣達到長壽化要求?……為解決企業(yè)生產(chǎn)中的降成本難題,助力本鋼集團實現(xiàn)“雙跑贏”,本鋼技術中心找準科技創(chuàng)新與生產(chǎn)工作的融合點,充分發(fā)揮專業(yè)工藝技術研究團隊的優(yōu)勢作用,為生產(chǎn)單位提供技術服務,以工序生產(chǎn)穩(wěn)定、經(jīng)濟化順行為目標,依托產(chǎn)線深入開展工藝研究和攻關工作,為企業(yè)降本增效提供有力支撐。
加快科研技術與生產(chǎn)融合,釋放降本空間。本鋼技術中心著眼企業(yè)生產(chǎn)實際,瞄準關鍵問題進行探索與實踐,為降低煉鐵工序運行消耗,該院通過開展高溫模擬實驗查找原料性能問題,明確攻關目標和工藝調整方向,并深入板材公司和北營公司煉鐵生產(chǎn)現(xiàn)場,分析研究燒結生產(chǎn)中的技術指標趨勢變化,提出具體指導意見。同時,為解決煉鐵工序燒結機漏風這一重點問題,該院積極為兩板塊煉鐵總廠提供漏風率檢測服務,提出堵漏工作重點。據(jù)統(tǒng)計,2022年至今,共開展漏風率檢測64臺/次,使企業(yè)燒結機電耗平均降低0.91千瓦時/噸礦,節(jié)約成本557萬元。
優(yōu)化生產(chǎn)流程工藝,挖掘降本潛力。為實現(xiàn)降本增效目標,本鋼技術中心緊盯生產(chǎn)難點、堵點問題,持續(xù)開展技術攻關,為降低煉鐵工序原料成本,該院以實現(xiàn)鐵鋼工序間磷、硫成分控制的經(jīng)濟化運行為目標,與相關生產(chǎn)單位緊密配合,重點開展了煉鋼冶煉鋼種磷、硫含量的經(jīng)濟性控制攻關,并結合市場反饋的產(chǎn)品質量情況,對產(chǎn)品成分、性能等進行更加精細的檢驗分析,通過梳理鋼種磷、硫控制情況、深入研究磷、硫對鋼種性能的影響,并同國內先進企業(yè)相關指標進行對標,對本鋼熱軋、冷軋、熱鍍鋅等部分產(chǎn)品的磷、硫元素進行了重新調整,在保證產(chǎn)品質量的前提下,降低生產(chǎn)成本。截至目前,該院共對36個鋼種的磷、硫含量重新進行調整,共計降成本930余萬元。
發(fā)揮鞍本一體化優(yōu)勢,協(xié)同降本創(chuàng)效。鞍本重組以來,本鋼技術中心充分發(fā)揮協(xié)同效應開展科研創(chuàng)新,加快關鍵技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用,開展了本鋼北營干熄焦延壽技術研究項目,從提升管理、優(yōu)化系統(tǒng)、逢修必改三個角度進行技術攻關,通過實施穩(wěn)定干熄焦操作、優(yōu)化干熄焦年修方案、減少干熄爐旁通回流操作、降低干熄爐內環(huán)墻的損壞頻率等一系列技術措施,北營公司干熄焦系統(tǒng)達到長壽化要求,實現(xiàn)平穩(wěn)運行。目前,北營公司干熄焦余熱回收效率、噸焦發(fā)電量均明顯提升,為企業(yè)創(chuàng)效1000余萬元。
2023-03-02